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西門子S12電源模塊6SL3120-1TE13-0AA3詳解

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西門子S12電源模塊6SL3120-1TE13-0AA3詳解



    OPGW光纜是近幾年來流行的特種光纜,其優(yōu)良的使用方式和廣泛的用途使其具有廣泛的市場。由于生產(chǎn)這種光纜所需要的不銹鋼管,鋼絲,鋁合金絲和鋁包鋼絲通常是散圈提供或采用1米盤包裝,而OPGW生產(chǎn)線上所使用的線盤規(guī)格為0.63米,因此需要一種復(fù)繞機(jī),將散裝的原材料復(fù)繞到0.63米的小盤上。


二.技術(shù)要求和系統(tǒng)構(gòu)成
1. 技術(shù)要求• • • •
生產(chǎn)線速度:≥300m/min;
張力要求:
A) 不銹鋼管:10N≤F≤50N;
B) 鋼絲,鋁包鋼絲:100N≤F≤250N;
C) 鋁合金絲:50N≤F≤150N;
    記米精度:0.2%;
    排線速度:自動跟蹤收線速度;
2. 系統(tǒng)構(gòu)成(電氣部分):
    收線,排線和防線電機(jī)均采用變頻電機(jī),驅(qū)動器采用SIEMENS的MM440系列變頻器,操作和生產(chǎn)工藝參數(shù)顯示采用SIEMENS的TP-070觸摸屏,全線控制采用SIEMENS的S7-226+EM-231構(gòu)成。S7-226的PORT0#用于和MM440通訊(USS4),PORT1#用于和TP-070通訊。

三.各系統(tǒng)簡介
1. 收線速度控制
    收線用于收卷鋼絲,鋼管。上下,開合線盤采用電動機(jī)帶動絲桿的方式。電機(jī)采用普通的交流電機(jī)加接觸器控制。而收線電機(jī)采用變頻電機(jī)和MM440控制。收線速度由速度電位器通過EM-231送入S7-226,再通過USS4協(xié)議由S7-226加到MM440上。由于生產(chǎn)線的速度較快,線盤具有較大的轉(zhuǎn)動慣量。收線的加速度不宜太大,因此收線速度的設(shè)定采用PID運(yùn)算。同時收線盤應(yīng)采用高速動平衡盤。
驅(qū)動器類型: MM440,7.5KW
MM440設(shè)定:P700=5
           P731=52.3(驅(qū)動風(fēng)機(jī))
           P1000=5
           P2009=1
           P2010=6
           P2011=0
2. 線徑控制
    由于排線速度需根據(jù)線徑自動跟蹤收線速度(U=K * ω * D)。
    其中U:排線速度,K:修正系數(shù),ω:收線速度,D:線徑。所以排線電機(jī)驅(qū)動器的設(shè)定由以下兩個因素決定。
    收線速度通過旋轉(zhuǎn)編碼器測定,其信號通過S7-226的10.6和10.7送入PLC (高速計(jì)數(shù)器4),PLC編程采用定時中斷,在單位時間內(nèi)測量高速計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值即為收線速度。
    線徑設(shè)定通過TP-070設(shè)定,并送入PLC。
    PLC將上述兩個參數(shù)相乘并乘以相應(yīng)的修正系數(shù)(根據(jù)機(jī)械變速比決定),即為排線速度,通過USS4協(xié)議送入MM440。
    需要注意的是,由于排線電機(jī)在使用過程中需要高速換向,因此當(dāng)收到換向信號時,電機(jī)需要高速的降速和升速過程,MM440需外接制動電阻。
排線驅(qū)動器類型:MM440,0.75KW
MM440設(shè)定:P700=5
           P731=52.3(驅(qū)動風(fēng)機(jī))
           P1000=5
           P1120=3

[NextPage] 
           P1121=3
           P1234=
           P1235=
           P1237=
           P2009=1
           P2010=6
           P2011=1


3. 放線張力控制
    在整條生產(chǎn)線上,收線電機(jī)決定線速度,而張力則是由放線電機(jī)決定,由于較高的張力要求,放線需采用主動工作方式。
    當(dāng)復(fù)繞不銹鋼管時采用速度方式,P1000=2,速度給定由跳舞輪電位器送入PID 板,經(jīng)過PID運(yùn)算由MM440模擬量輸入1#口輸入。其張力的大小由舞蹈輪的配重決定。
    當(dāng)復(fù)繞鋼絲,鋁包鋼絲,鋁合金絲時采用張力方式,P1000=5,速度給定由USS4協(xié)議設(shè)定一個反向速度,當(dāng)鋼絲拉緊以后,速度環(huán)飽和,根據(jù)線速度和放線焦速度即可以確定放線盤半徑,根據(jù)工藝張力要求,通過設(shè)定電機(jī)電流比率(P0640)即可以控制張力。
    由于在張力方式時放線電機(jī)處于發(fā)電狀態(tài),因此驅(qū)動器必須外接制動電阻,制動電阻必須具有足夠的制動電流和功率。
放線驅(qū)動器類型:MM440,7.5KW
MM440設(shè)定:P700=5
           P0640=150(速度方式)或根據(jù)工藝設(shè)定(張力方式)
           P731=52.3(驅(qū)動風(fēng)機(jī))
           P1000=2或5(根據(jù)速度和張力的方式切換由USS4寫入MM440)
           P1237=5
           P2009=1
           P2010=6

[NextPage] 
           P2011=2

4. 計(jì)米和線速度系統(tǒng)
    計(jì)米和線速度傳感器采用旋轉(zhuǎn)編碼器,由S7-226的10.1和10.2端(高速計(jì)數(shù)器0)送入PLC。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)值乘以修正系數(shù)(由計(jì)米輪徑和編碼器線數(shù)決定)即為計(jì)米值。單位時間內(nèi)高速計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值即為全線速度。計(jì)米值和全線速度通過TP-070顯示。

四.調(diào)試過程中的一些需特別注意的問題
1. 變頻電機(jī)的連接電纜必須采用屏蔽電纜,并且必須雙端接地!在現(xiàn)場調(diào)試時,單端接地甚至干擾PLC與筆記本計(jì)算機(jī)的通訊。
2. 變頻器與PLC的接地必須可靠,所有信號電纜的屏蔽層必須雙端接地。接地線必須有足夠的截面。
3. PLC的M端必須接地。
4. USS4電纜PLC端的連接必須用SIEMENS的DP網(wǎng)絡(luò)連接器。
5. USS4電纜必須采用SIEMENS的紫色網(wǎng)絡(luò)電纜。
6. MM440端的485連線絕不能反,否則網(wǎng)絡(luò)口必然損壞

五.設(shè)計(jì)特點(diǎn)
由于采用USS4協(xié)議,電氣系統(tǒng)具有以下特點(diǎn):
1. 電氣硬件設(shè)計(jì)簡潔、明快,給調(diào)試和維修帶來很大方便。
2. 系統(tǒng)抗干擾能力大為提高。
3. 改變工作方式非常方便(由于MM440用BICO技術(shù),通過USS4改變關(guān)鍵參數(shù),即可以達(dá)到目的)。
4. 由于采用USS4協(xié)議和MM440變頻器,大大降低了制造成本。通常類似的系統(tǒng)需采用直流系統(tǒng),昂貴的直流電機(jī)和驅(qū)動器,是制造成本居高不下的根本原因。而采用MM440則可以以較低的成本,達(dá)到上述工藝目的。另外由于采用USS4協(xié)議可以省略D/A模塊,在一定程度上也可以降低成本。

六.存在的問題
1. 當(dāng)使用張力方式時,通過設(shè)定P0640設(shè)定張力,線性度不好,效果不是。估計(jì)所控制的電機(jī)電流不是全部用于輸出扭矩,有一部分可能用于勵磁。
2. MM440內(nèi)部的PID單元在啟動前就開始積分,當(dāng)啟動時,速度瞬時較大,對機(jī)械設(shè)備有沖擊。
3. MM440的網(wǎng)絡(luò)接線不是最牢靠,并且一旦接錯必然損壞器件。給現(xiàn)場調(diào)試帶來很大壓力